超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

青年加油
好好學習,努力掙錢
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 194 個
工控威望: 1072 點
下載積分: 12918 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2019-06-08
最后登錄: 2025-10-29
查看青年加油的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2025-07-30 10:35
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
發那科機器人報警代碼 H0ST-208  SM:還沒有連接     H0ST-209  SM:連接已強制結束

然后他是和海康相機走的MODBUS TCP/IP,是一個類似于孔定位打螺絲的設備,而且相機給的偏移數據在顯示器上查看都是對的,但是機器人這邊寄存器收到的數據跟相機的不一樣,而且還很大      

網線,交換機端口,交換機都換過了,本來接地沒接,又把接地接上,

他這個報警,很不穩定,有時候機器人斷電重啟就好了,有時候自己就好了,有時候上步程序定位,走的位置都沒問題,下一步就報警,連接已強制結束

guafa58
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 169 個
工控威望: 390 點
下載積分: 2918 分
在線時間: 306(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2025-10-28
查看guafa58的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 86天前
我都是用 PLC做過渡,沒這樣用過,覺得這樣用反而麻煩